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吉林脱蜡设备制造~东光天诚机械生产溶剂脱蜡

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所在地: 河北沧州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-04-30 11:23
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公司基本资料信息
详细说明
 溶剂脱蜡是石油产品精制的一种重要方法。润滑油原料通过溶剂稀释和冷冻,使其中的蜡结晶析出,从而降低润滑油凝固点的过程。工业上将含蜡原油通过原油蒸馏所得到的润滑油馏分,经过溶剂精制、溶剂脱蜡和加氢精制可制成润滑油和石蜡。
溶剂脱蜡存在问题下一步调整方向跟提高蜡收率工艺调整
其一、存在问题及下一步调整方向
1存在的问题
溶剂脱蜡装置通过各系统的工艺优化调整,蜡收率大幅提高,较高可到41.2%,同时蜡含油可控制在0.5%以下,产品质量相对稳定。但是提高蜡收率是通过降低过滤温度来实现的,而低温过滤带来的是装置电耗的增加。
虽然在整个工艺调整阶段蜡含油指标都合格,但从后期连续生产来看,还是有个别馏出口质量不合格,润滑油溶剂脱蜡主要是部分操作参数波动、或者原料出现变化以及蒸馏装置调整减压侧线产品造成,由于低温下的溶剂溶解能力下降,脱油段脱油能力下降,导致装置在质量方面的抗干扰能力下降,所以产品质量有时出现不合格。
在装置进行节能调整后,装置的总能耗得到了降低,增加了效益。由于装置运行中新鲜溶剂循环比例的变化,装置能耗下降了6.82kg标油/t,使装置的生产成本得到了进一步的降低。
2下一步调整方向
为进一步节约加工成本、增产增收,溶剂脱蜡装置从工艺、设备两方面着手进行分析,还有诸多改变、提高的措施,主要有以下三个方面,一是降低蜡含油,继续提高蜡收率;二是降低装置能耗,比如进一步提高保温、保冷效果;三是降低其他各项消耗,比如设备配件消耗、三剂消耗、润滑油消耗、人工成本等。
原料的蜡潜含量决定和限制了蜡收率,通过比对,现阶段的蜡收率与原料蜡含量还有一定差距。
这就需要从精细操作着手,避免由于生产波动带来的蜡损失。
溶剂脱蜡装置通过生产调整,现已基本实现了单脱生产,但装置的能耗高于原设计为单脱的装置。为进一步节能降耗、优化生产,装置还需要进行适当的工艺动改,除此之外,引进先进的集成控制系统、自动温洗滤机系统、节能变频设备使用等,都是行之的节能措施。
另外,生产的调整要以原料的分析数据为依据,要根据分析数据变化及时调整操作,努力实现高收率的目标。
其二、提高蜡收率的工艺调整
装置改为单脱以后,设计的脱蜡段制冷量出现过剩情况,为充分利用装置冷量,把脱蜡段过剩的冷量移至脱油段使用,通过降低段脱油段过滤温度,减少了低熔点石蜡组分的损失,达到增产石蜡的目的。
溶剂脱蜡在实际生产中,通过现场改造,把原并联的溶剂氨器冷却器改为串联,把一台-15℃氨气冷却器改为-25℃,以达到深冷降温的作用。新增一条溶剂管线用于转移脱蜡段溶剂至脱油段,控制脱油段温度提升幅度,实现脱油段低温过滤。
1装置原料
装置加工的原料为蒸馏装置减三线蜡油,从原料性质分析数据看,原料性质基本保持稳定。
2调整过程
装置为了提高蜡收率,在调整脱油段过滤温度操作中,按以下两步进行。
一步,装置设计数据是以双脱制定的,装置冷冻能力大,脱蜡段进料温度低,单脱时可以通过停用脱油段加热器来降低脱油段进料温度,提高蜡收率。
二步,为进一步降低脱油一段、二段过滤温度,对装置进行适应性改造,将剩余制冷能力和脱蜡段低温溶剂挪到脱油段使用,来降低脱油段溶剂温度。
为防止由于过滤温度降低带来的质量波动,脱油一段增开了一台滤机,通过增加过滤面积达到降低过滤速度的目的,的控制了蜡含油指标,保证产品质量合格。
东光县天诚机械厂(http://www.dgtczlj.com)从事石蜡成型机溶剂脱蜡全自动石蜡成型机产品销售国内50多家大中型石油化工企业。多年来在石化机械方面具有较高的声誉。热忱欢迎各界朋友惠顾本厂,携手合作!
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